Merhaba canlar, bugünkü konumuz biraz tehlikeli 🙂 hızımızı yükselteceğiz…
En baştan uyarayım scooter hızını yükselttiğinizde kask ve koruma önlemlerinizi alın trafiğe falan da çıkmayın çimenlerde gezin 🙂
Hız limitini açmadan önce iki şeyi unutmamanız gerekiyor: Birincisi, yasal sınır olan 25 km/s’nin üzerine çıktığınızda trafikte bu hız aşımının sorumluluğu size aitdir. İkincisi ise, orijinal yazılımı modifiye ettiğinizde cihaz garantiden çıkabilir.
Segway Ninebot Max G2, dayanıklılığı ve süspansiyon kalitesiyle bir çok modeli geride bırakan kaliteli bir cihazdır. 25 km/s hız sınırı bu kaliteye göre bazı yerde yetersiz kalabiliyor.
Cihazın potansiyelini tam anlamıyla açığa çıkarmak ve sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için hız limitlerini güvenli ve etkili bir şekilde nasıl artırabiliriz bunu inceleyeceğiz.
Bu anlamda kullanacağımız Scooter Hacking Utility programı ayrıca aşağıdaki Scooterların hız limitini de kaldırabilme özelliğine sahiptir.
- Ninebot ESx/E2x/E4x
- Ninebot Max
- Ninebot G2 Max
- Ninebot F-series
- Ninebot D-series
- Ninebot Air T15
- Ninebot P100
- Xiaomi M365
- Mi Electric Scooter 3/Pro/Pro 2/1S/Lite
Bu rehberdeki tüm yöntemleri kendi scooter’ımda bizzat denedim. Bu yazıda sadece teknik bilgileri değil, bu süreçte yaşadığım tecrübeleri ve karşılaştığım durumları da tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmak istedim. Hız limitini artırıp artırmama kararını, benim yaşadıklarımı göz önünde bulundurarak çok daha sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz.
Ninebot G2 Max model scooter’ı 2025 de aldım 1 sene havanın sıcak olduğu zamanlarda kullandım. Alır almaz hız limitini 25km den 32km ye çıkarttım.
Türkiye’de yasal sınır 25km/h
Avrupada 32/km/h
Amerikada ise 35km/h dir.
Cihazın kendi ara yüzünden avrupayı seçerek bölgeyi değiştirdiğimde 32 yapmama izin verdi. Bu arayüzden ne yazık ki 35 yapamadım.
Daha sonraki araştırmalarımda XiaoDash programını keşfettim. Bu program paralı olsa da bedava versiyonunda bölgeyi abd yaptığınızda hızı 35km/h yapabildim. Paralı versiyonu 20-30 dolar civarında ama ince ayar yapmak için bu parayı da vermedim. 35km o anlık yetti bana.
(Scooterın orijinal programını açtığınızda oradan ayar girdiğinizde bu değer tekrar 25km e dönüyor ona dikkat edelim. Tekrardan XiaoDash ile 35 yapmak basit tabi)
Not: Daha sonraları versiyon downgrade yaptıktan sonra bu program ile tekrar 35km yapamadım 32km de kalıyordu en fazla. Sanırım versiyon ile alakalı bir durum.
Uzun bir süre 35km/km hız ile gittim. 25 ile 35 arasında %40 kadar ciddi bir artış oluyor aslında. Bu 1saat 40 dk lık yolu tam hızda gidebiliyorsanız 1 saatte gidebileceğiniz anlamına gelir. Tabi hız artışı olduğunda durma uzunluğu da artıyor ve kask ve gözlük ihtiyacı hissettiriyor.
Bir defasında o hızda giderken arıya çarptım ağzıma giriyordu neredeyse. Artık ağzımı kapatarak yolculuk ediyorum 🙂 Bunun yanında bazı zamanlar gözünüze giren ufak sinekler cabası.
Sonraki sene 2026 da eğlencenin dozunu biraz daha artırmak istedim ve scooterın sınırını ne kadar zorlayabilirim diye görmek istedim.
Aslında gereksiz maceraya atıldım. Niye mi gereksiz anlatayım…
Bir program buldum Scooter Hacking Utulity diye mis gibi bedava 🙂 Hemen yükledim telefonuma google playde vardı sanırım şimdi kaldırılmış. Kendi sitesinde apksı var konu içinde bunları tanıtacağım. program ile ayar yapmak istediğimde hemen ayar yapılamadığını gördüm. Çünkü scooter yazılımı son güncel yazılım olmasa da nispeten yeniydi. Aslında cihazı aldığım günden itibaren sadece 1 defa yazılım güncelledim sonraki çıkan 2 veya 3 yazılımı güncellemedim. Bunun sebebi yeni gelen güncellemelerin daha sonra yapılabilecek tüm moddifiyelerin önüne engel koymasıydı. (XioaDash programı ile bölge seçerek bir daha 35km modifiyesini yapamayacaktım.)
Mevcut yazılımım ile (ANA KONTROL v1.5.3 / BMS v1.7.5.4 / BLE v1.7.6) Scooter Hacking Utulity programıyla neler yapabileceğime baktığımda XioaDash gibi bölge değiştirme özelliğinin dışında bir şey yapamayacağımı gördüm. Daha araştırdığımda Scooterın ana kontrol kartına bilgisayar ile bağlanarak yazılım düşürme yöntemi veya modifiyeli ana kontrol kartı alma yöntemleri ile bu yazılımın kullanılabileceğini gördüm. Biraz daha araştırdığımda bir amme hizmeti buldum ki süper: Scooterın içini açmaya hiç gerek kalmaksızın sadece bluetooth ile özel yazılım atarak yazılımı eski yazılım ile değiştirme metodunu buldum. (Bunları konu içinde anlattım) Hemen yazılımı eskisi ile değiştirdim. O da ne artık tüm ince ayarlar yapılabilir şekilde karşımdaydı…
İnce ayarları yaptım 65km gördüm 🙂
Teker boşta dönerken 65km ye kadar döndüğünü gördüm ama aşırı sarsıntı ile çalışıyordu. Tabi bu değer teker boştayken böyleydi üzerine bindiğimde bu hızı vermeyecekti.
İş yerinden eve gidecektim atladım scootera ilk tepki olarak çok hızlı gitmiyordu hatta eskisinden de kötü gibiydi. Daha sonra yolda bir mobiletin yanından geçerken ibrede 45km/h gördüğümde motorcu da bir kendi ibresine bakıyor bir benim scootera bakıyordu. 🙂 5 km lik yolda gidiyorum ama hız yavaştan düştü ve bir daha 45 i görmedim ancak 36 ya kadar hızlanıyordu sanırım pil bitmeye yakın böyle olduğunu düşünerek gaz kesmeden eve geldim. Eve geldiğimde ayarları biraz daha kurcaladım.
Amper değerini vs ingilizce kaynaklardan bulduğum ölçüde, biraz da yapay zekanın desteği ile değiştirdim. Ama sanırım yapay zeka bu ayarları biraz abartmış olmalı ki en son acceleration ayarını %100 yaptığımda evde aleti boşta denerken…
Segway Ninebot Max G2 Cihazımı Yaktım 🙂 🔥
Deneme sırasında teker boşta dönüyordu 65 yaparken frene basacaktım bastım mı hatırlamıyorum pat diye ses geldi. Sesi duyunca frene bastım aleti hemen kapattım çünkü evdeydim ve cihazın alev almaması gerekiyordu 🙂 Malum bu piller yanınca kolay sönmüyorlar.
O anda kendime söverken 🙂 Ne olmuş olabileceğini düşünüyorum bir yandan. Ya teker kablosu falan yandı diye düşündüm ya da elektronik kart gitti.
Her şey insanoğlunun daha çoğu istemesinden kaynaklanıyor 🙂 Ne var lan battı mı 35km neyine yetmiyor neymiş efendim 50km olsunmuş 😀
O anda 30 binin üzerinde cihaz elimde patladığına mı yanayım tamir olursa bile türlü uğraşacağıma mı yanayım. Canım sıkıldı o gün fazla uğraşamadım.
Segway Ninebot Max G2 Tamir Edelim 🙂
Durduk yerde başıma iş aldım 😀 İnternetten yaptığım araştırmalar neticesinde 3 şeyin duyduğum sesi çıkarabileceğini öğrendim.
1. Ana Kontrol Kartı Mosfet. (%85-90)
2. Ana Kontrol Kartı Kondansatör.%(5-10)
3. Teker telleri birbirine Karışması.(%5)
Not: Bunların yanması için illa ses duymanız gerekmiyor sessiz de yanabilir.
Teker telleri birbirine karıştığında pat diye ses çıkma olasılığını azmış. Teker karışırsa cızıt diye bir ses çıkartıyormuş. Teker pahalı olduğundan tekerde arıza olmaması için dua ettim 😀
Daha sonra tekerin nasıl test edileceğini de öğrendim onu aradan çıkarttım Nasıl olduğunu hemen yazayım:
Scooter Motor Kontrolü:
İş bu aşamaya gelince her türlü scooterın içini açmak durumundasınız. Scooterı yemek masasında ters çevirdim altına destek vs koydum vidalarını çıkarttım. Özel vida kullanılıyor bende şarjlı tornavida ve özel uçlar vardı bir sürü vida sökerek içine ulaştım.
Dikkat: Bu durum biraz tehlikeli olabilir. Herhangi bir kısa devre yaptırdığınızda söndürülemeyecek alev çıkabilir. Bu yüzden aleti ilk açtığınızda sarı ana giriş batarya kablosunu çıkartın!
Scooterın motorunun yanıp yanmadığını şu şekilde kontrol edeceksiniz; Ana kontrol kartından motorun 3 renkli telini vidadan ayırıyoruz. Bu telleri birbirine değdirdiğimizde tekeri elimizde döndürmeyi deniyoruz neredeyse fren sıkılmış gibi zor dönüyor 🙂 Elektrik batarya bir yere bağlı değilken teker boştayken bu nasıl olabilir diye şaşırabilirsiniz. Lenz yasası ile oluyor biz telleri birleştirip tekeri döndürmeye kalktığımızda bobin bir mıknatıs gibi davranıp diğer bobinler ile çakıştığında zor dönüyor. Zaten frene bastığımızda rejeneratif etki ile scooterın durması da bu prensip ile olmaktaymış. Neyse kontrole devam edelim Scooterda 3 tel olduğu için 1 tel yanmışsa diye şu testleri de yapın. 3 teli A B C olarak düşündüğümüzde iki teli birbirine şu sırayla değdirerek tekeri elinizle çevirin.
A ve B
A ve C
B ve C
Bu durumda A B C tellerini birbirine değdirdiğinizde tekeri döndürmeye çalıştığınızda oluşan zorlanmanın yarı oranında bir zorlanma görmeniz gerekiyor. Fakat B ve C tellerini birbirine değdirip motoru döndürdüğünüzde çok rahat dönüyorsa bu iki telden biri yanmış diyebilirsiniz. Sanırım bu mantıkta düşünürsek kombinasyona bakarak 1 tel bile yanmış olsa bu iki tel testi her türlü tekerin rahat dönmesini sağlayacaktı.
Ben bu testleri yaptım ve motor %95 ihtimalle sağlam diye bu ihtimali eledim.
Geriye Ana kontrol kartı kaldı.
Ana Kontrol Kartı Tamiri:
Ana kontrol kartını incelediğimde üzerindeki kondansatörlerde deforme göremedim. Kondansatörler patladığında üzerinde + şekliyle çizili olan yerlerden patlama yapar bizimkiler sağlamddı bu şıkkı eledim. Diğer patlama sesi yapacak olan komponent ise Mosfet, bunları incelediğimde görsel anlamda deformeye rastlamadım. Bu arada mosfetleri incelemek için resimde görünen alüminyum tabakayı raylı sistemden sürgülü çıkarmanız gerekiyor. Önce mosfet üzerindeki siyah rayı (mosfetlerin alüminyum tabakaya sürekli değmesini sağlayan demir) çıkaracaksınız. Sonra alüminyum tabakayı sürgüsünden çıkartacaksınız. Bunların haricinde reçine gibi bir şey sürülü altındaki ufak tefek elektronik komponentlere bakamıyorsunuz. Ben mosfetlerin yanmaya daha dayanımlı olan versiyonlarını internetten ucuz aldım 6 adet. (Tanesi 3 ekmek fiyatına)
Mosfet Tamiri:
IRFB4110PBF 180A 100V N Kanal MOSFET – TO220 – Link
Eski mosfetleri lehimlerinden söktüm. Sökerken 3 bacağı komple lehimleyin. Mosfetin yuvarlak kısmına ağırlık bağlayın ya da ip bağlayın ısıtırken çekin. Yeni mosfetleri lehimlemeden ayak kısımlarını iğne ile açın. Bunu yaparken o kısmın lehimini ısıtın ama sakın ola ki ayak yerine zarar vermeyin bağlantılar kopmasın ısıtırken iğneyi ileri geri yaptığınızda lehim soğur iğne delikte gezer yapışmaz. Son olarak 3 bacağın arasında lehim kalmadığına emin olun kısa devre olmasın. Ben bu şekilde problemi 300TL ye çözdüm. (18 Ekmek Parası 🙂 )
Ama aceleci davrandığım için ek olarak 4000TL ye bir de ana kontrol kartı siparişi vermiştim. Piyasayı taradım tek bir yerde vardı. Sanki herkes o an scooterını yakmış da bu anakartın peşinde gibi düşünerekten 🙂 Geri iade etmedim. Anakart hala bende duruyor. Yedek anakart varken çekinmeden türlü hamleler deneyebiliyorum 🙂 Bozulursa en fazla bunu bağlarım 🙂 (Ama bozulursa bir daha modifiye falan da etmem tabi)

Öncesinde mosfetlerin çalışıp çalışmadıklarını test ettim kısaca ondan da bahsedeyim. Öncelikle ölçüm için mosfetleri sökmeniz lazım. Mosfeti karşımıza aldığımızda ayak numaraları 1 2 3 olsun 2 numaralı bacak aynı zamanda gövdenin bütününü kapsar yani mosfetin yuvarlak demiri ile orta bacak aynıdır. Multimetrenin bip diye öten “kısa devre test kademesi” seçilir siyah prop orta uca veya gövdeye kırmızı prop 3 numaralı bacağa değdirilir. Görmeniz gereken değerler. 500 ohm civarıdır. Ama mosfet testini bu şekilde ölçtüğümüzde sağlam görünebiliyor. İzolasyon megeri cihazı ile voltaj vererek geçirgenlik testini de yapmak lazım bende vardı 😀 yaptım oralara hiç girmeye gerek yok. Zaten kondansatörü de elemişseniz değiştirebileceğiniz başka bir komponent olmayacağından mosfetlere her türlü değiştireceğiz. Bunların 1 tanesi bozulsa tümünü değiştirmek daha mantıklı olacağından en basiti hepsini değiştirip denemektir. Yukarıdaki mosfet linkinden aldığım 6 adet mosfeti eskisiyle değiştirdim.
Tamir Sonrası Deneme:
Mosfet haricinde başka komponentler de yanmış olabilir düşüncesiyle çok umudum olmasa da her şeyi sırasıyla bağladım En son güç kablosunu bağladım. Yazılım ile son ayarlamaları yaptım gaza dokundum ve çalıştı 🙂 O ses mosfetten çıkmış güzelce aleti geri toparladım. Yedek karta fazla para vermiş gibi olsam da satsam satılır şu an 🙂
Öncelikle şunu belirteyim ki scooterlar yazılım anlamında kendilerini sürekli güncel tutumaya çalışıyor yeni yazılım geliyor sis yüklüyorsunuz. Bu durumda scootera dışarıdan yazılımla müdahaleler zorlaşıyor. ben şahsen 1 güncelleme yaptım ve sonra ki güncellemeleri yapmadım ki bu sorunları yaşamayayım. Ona rağmen dışarıdan yazılım ile müdahale edilmiyordu ki bir yöntem buldum denedim ve başarılı sonuç aldım. Burada o yöntemi tarif edeceğim.
Scooter Hacking Utility Programı Kurulumu:
Öncelikle programı indirip android telefonunuz varsa kurun…
Programın Resmi Sitesi: https://utility.cfw.sh/
Programın Beta Versiyonunun Resmi Sitesi: https://utility-beta.cfw.sh/
(Beta yazılım; temel özelliklerinin tamamlandığı ancak henüz “hatasız” stabil olmadığı, son kullanıcılar tarafından test edildiği anlamına gelir.)
Program bluetooth u arayıp scooterı otomatik bulacaktır. Sakın ola yakındaki başka scooteru bulup onun ayarlarını bozmayınız 🙂
Aşağıda scooterı arayıp bulamadığı bir ekran ile karşı karşıyayız. Scootera daha yakınsanız scooter kapalı dahi olsa bulacaktır bu ekran çıkmamalıdır. Bu ekran çıkıyorsa scooterınız başka bir programa bağlı olabilir arka plandaki diğer programları kapatın tekrar deneyin.

Aşağıdaki ekranda gördüğünüz üzere scooterı buldu tıklayın. En fazla size şunu diyecek; Bağlanmak için scooter düğmesine basınız (Basarsınız). O da ilk defa bağlanıyorsanız falan diyor başka zaman programla bağlandığınızda direk bağlanabiliyor.

Scooterı seçtikten sonra aşağıdaki gibi ekran karşımıza gelecek.
Info: Sürüm numaraları vs görülüyor.
Tools: Destekliyorsa yani scooter da eski yazılım veya scooterHacking Utulity üzerindeki sabit yazılımlardan birini yüklemiş isek scootera müdahale ettirebiliyor.
(Ama burası ince ayrıntılar ile dolu değil ek olarak acceleration modunu race modunu açarak 40km/h yapabiliyorsunuz cihazın kendi yazılımının bir tık üstü diyelim)
Flash: Bu kısımdan scooterınıza atabiliyorsanız yazılım atabiliyorsunuz. (Atabiliyorsanız kısmını aşağıdaki yazılarda açacağım)
Config: Modifiyeli yazılımı flash tabından atabildiyseniz buradan scooterınıza amper ayarı voltaj ayarı vs ince ayar girebiliyorsunuz.

Config tabına bastığımızda aşağıdaki ekran bizi karşılayacak SHFW not detected bu demek oluyor ki modifiyeli yazılım yüklü değil. İnce ayarları yapabilmen için önce modifiyeli yazılımı scooterına kur öyle gel 🙂

İşin en can alıcı noktasına gelmiş bulunuyoruz. Ninebot Max G2 scooter normalde herhangi bir yazılım yüklenmesine izin vermiyor. Yazılım yüklemek için 2 tane metod var.
- Scooterın içini açıp St-Link ile yani elektronik devre ile müdahale ederek yazılım atmak. (İkinci şık varken buna gerek yok o yüzden üzerinde durmuyorum.)
- Vereceğim telegram grubuna scooterınızın seri numarasını yazarak oradan aldığınız eski özel yazılımı atarak bu engeli aşabiliyorsunuz.
Telegram Üzerinden Eski Yazılım Yükleme Yöntemi

- Şu Telegram linkine girin: https://t.me/downgrade_ninebot buradan scooterınıza özel eski yazılımınızı bulduracağız. (Botu temkinli kullanın bir sürü dosya indiremiyorsunuz bu bot ile. Sizden kıllanırsa sizi bloke edebilir. Başka hesap üzerinden ilerlemeniz gerekebilir.)
- Yukarıdaki resimde görüleceği üzere ilk girişte /start falan yazdırıp robot olmadığınızı kanıtlıyorsunuz vs standart telegram prosedürleri…
Scooter modelinizi seçiyorsunuz.
Size bir uyarı mesajı çıkabilir scooterınızı ince ayar yaparak yakabilirsiniz vs diyor bunu I understand kısmını seçmek suretiyle ilerliyoruz.
Scooterınıza özel 24 haneli UID numaranızı istiyor bunu yazmalısınız ki size özel yazılımı verebilsin.
Bunu scooterınızı şarj ettiğiniz alanda bulabileceğiniz gibi ScooterUtulity yazılımından da bulabiliyorsunuz. (Aşağıda nasıl bulacağınızı görsel ile tarif ettim.)
- Copy Uids kısmına basınca kopyaladığımız UID imizi telegrama yazdığımızda scooterınıza özel yazılımınızı veriyor.
- Bu yazılımı zip dosyası olarak telefonunuzda bir yere atın. Daha sonra Scooter Hacking Utulity programının Flash menüsünden scooterınıza yüklettirin.
FLASH / LOAD FROM FILE / Files / Download / Telegram / klasörüne ekleyebilir ve ” START FLASH ” diyebilirsiniz.
Eski programa dönerken şarjınız yüksek olsun ve bağlantıyı kesmeyin. İşin sonunda yazılımınız eski model yazılıma dönecek. Muhtemelen Segwayin kendi yazılımını kullanamayacaksınız. Fakat Scooter Hack Utulity programı ile Config ayarlarını yapabileceksiniz. - Bu aşamadan sonra Config menüsünden istediğiniz tehlikede 🙂 ince ayar yapabilirsiniz.
Ninebot G2 Max için ayarları hangi sınırlarda yapmanız gerektiğini göstereceğim. Kafanıza göre ayar girmeyiniz aleti anında yakabilirsiniz!
Segway G2 Max Scooter Hacking Utulity Ayarları
Yukarıda anlattığım yöntem ile telegram üzerinden yazılımı downgrade yaptığınızı düşünerek menü yapısını tarif edeyim…
CONFIG Menü Ayarları:
Config Ekranı Kapalı Açık Düzen
Config Ekranı Kapalı Düzen
Resimde kendi ayarlarımı paylaştım. Bu ayarlarda her şey açık seçik görülüyor. Tek görülmeyen ve dikkat etmeniz gereken kısım Throtle Mode kısmından Güç Modunu seçtiğinizde BUILD CURVE butonuna tıklayıp amperi 28-30 aralığında yapacaksınız. Daha fazlasına çekmeyin cihazı yakarsınız. Acceleration kısmını ben %100 e çıkardım (Benim mosfetlerim orijinalinden daha güçlü lehimlemiştim bu değer sizin için tehlikeli olabilir alet kapanırsa hata verirse %50-80 arasında tutabilirsiniz. Orijinal mosfetler ile %100 de kullananlar varmış ama)
Resimdeki Ayarların Resme Uyarlanmış hali:

Editör Notu: Şahsi düşüncelerim çılgınlığa gerek olmadığı yönünde 🙂 bölgeyi abd olarak ayarlayıp 32 veya 35 km hız alıyorsanız bunla devam edin derim. Kendim en çılgın ayarlarla pürüssüz yollarda 42km ile gidebiliyorum. (tekerler 100 dereceye ulaşmadan 5-10 km gidebiliyor) Yokuş yukarı olduğunda malesef cihaz atağa geçemiyor ve kendi performansında gidiyor. Zaten yokuşta aleti zorlamamanızı tavsiye ederim. Hız ayarlamaları düz yol için kullanışlıdır. Ayrıca yukarıdaki yazımda gördünüz ayarları abartınca mosfetleri nasıl yaktığımı anlattım. Maceraya gerek yok ama çılgınlık benim kanıda var diyorsanız da aleti yakmadan yapabileceklerinizi tarif ettim benden bu kadar haydi kalın sağlıcakla…
Kaynaklar:
- https://rollerplausch.com/threads/ninebot-downgrade-ohne-den-scooter-zu-oeffnen-methode-ohne-st-link.12829/
- https://www.reddit.com/r/NinebotMAX/comments/1jz8ry3/installed_sfhw_on_max_g2_settings_and_thoughts/
Bu linkte bir vatandaş bunları yazmıştı kendi ayarlarımı buna göre uyarladım…
Merhaba, Sport DPC 28A, Drive 25A 0.5 ve Eco 22A 0.5 kuadratik eğriyi tümüne uygulayın. Hız sınırını 0’a getirin, hız sınırı koymak motora daha fazla yük bindirir (komik değil mi?). Hızlanma artışını %100’e getirin. Scooter’ın BMS’si kesilirse ve scooter durursa, yüzdeyi biraz düşürün. PWM aşırı modülasyonunu etkinleştirin. Frenleme aşırı akımını 35-40A’ya düşürün. Alan zayıflatma: 20 km/sa’den başlayın, başlangıçta 0-3A arasında, ancak mümkün olduğunca düşük olsun, çok yüksekse %50 pilin altında H1 hatası (aşırı ısınmış motor) alırsınız. 1200-1500mA/km/sa arasında değişken (azı daha iyidir). Tork 65-70A arasında, daha fazla verimlilik için daha düşük değere gidin. Stok 55A maksimum alan akımı, 30A’da bırakın. Daha yüksek ayarlar birkaç km/sa daha fazla hız sağlayabilir, ancak motora binen yüke değmez. Ve hall sensörlerini ayarlayın! Fren arayüzünü ayarlayın (adını hatırlamıyorum ama ne demek istediğimi anlayacaksınız). Şimdi ekranda (44) gibi bir sayı görünmeli, minimum hallsensor ayarını 2 sayı yukarı ayarlayın! Yani 46. Ve frene tamamen basın, yanıp sönen 1 ve 90 gibi bir sayı gösterecek, yani 190 ve bundan 2 sayı aşağı. Yani fren hallsensor için örneğin 46 ve 188 ayarlayın. Gaz için de aynı şey geçerli. Gazı gösteren arayüzü değiştirin… ve en düşük sayıya 2 ekleyin ve en yüksek sayıdan 2 çıkarın. Yani örneğin 44 ve 191. Ekranın doğru hızı göstermesi için tekerlek boyutunu 9.7 olarak ayarlayın. Bu ayarlarla 120 kg ağırlığındayım, aşırı ısınma yok ve maksimum hız 52 km/sa, düz yolda %25 pil seviyesine kadar 42 km/sa hızı koruyor. Ve asla dik yokuşlarda tam gaz vermeyin. Yavaş ve yumuşak bir şekilde yukarı çıkın. İyi şanslar!
Sorularınız olursa beklerim 🙂 Hoşçakalınız efem…







